AUTOMATYZACJA PROCESU OBRÓBKI ELEKTRYCZNO-TERMICZNEJ
LAMP DUŻEJ MOCY W WARUNKACH PRÓŻNIOWYCH
Niniejsze streszczenie autorstwa Adama Sitnika i Józefa Szumskiego z ZE Lamina pochodzi
z materiałów konferencyjnych "Technika próżni j jej zastosowanie w przemyśle
i badaniach naukowych" -III krajowa konferencja techniki próżni 6-9 października 1975 r.
1. Wstęp
Urządzenia z wykorzystaniem możliwości automatyzacji procesu obróbki elektryczno-termicznej
lamp dużej mocy w warunkach próżniowych zostały zbudowane w Dziale Budowy Urządzeń Zakładów Elektronowych UNITRA-LAMINA.
Pierwsze prace prowadzone w roku 1973 doprowadziły do zbudowania stanowiska pompowego umożliwiającego pompowanie lamp mikrofalowych w sposób automatyczny. Automatyzacja dotyczyła wygrzewania lampy piecem, dodatkowym piecykiem oraz żarzeniem. W każdym przypadku zachowano odpowiednie ściśle określone progi ciśnienia.
Pozytywne wyniki uzyskane przy eksploatacji ww. stanowisk dały początek do konstrukcji stanowisk do automatycznego pompowania lamp nadawczych T-60, T-6 i T-25.
Dodatkowym udogodnieniem było wprowadzenie metalowych rurek pompowych pozwalających na zachowanie powtarzalnej transformacji ciśnienia między lampą a sondą pomiarową.
2.Układ regulacji automatycznej i kontroli w stanowisku pompowym do lamp nadawczych
T-60
Schemat funkcjonalny stanowiska przedstawiono na rys.1.

Wyjściowy sygnał ze wzmacniacza, który jest proporcjonalny do ciśnienia i mocy wydzielanej podawany jest na sterownik, który steruje zasilaczem tyrystorowym.
We wszystkich torach można ustalić odpowiednie progi ciśnienia zgodnie z zaleceniami technologów. Przekroczenie tych progów powoduje ograniczenie oddziaływania powodującego wydobywanie się gazów z lampy aż do wyłączenia czujnika.
Wykresy na rys.2. wyjaśniają sposób sterowania mocą w zależności od zmian ciśnienia. Na rys.3. pokazano zmiany ciśnienia w czasie przy zwiększaniu prądu grzania pieca i żarzenia.

Automatyzacja procesu obróbki elektryczno-cieplnej lamp dużej mocy pozwoliła na znaczne skrócenie czasu pompowania, ścisłe określenie warunków pompowania, dała możliwość konstruktorom i technologom bardzo precyzyjnego określenia technologii pompowania lamp, wyeliminowała wpływ obsługi na przebieg procesu oraz pozwoliła na rejestrację procesu w czasie.